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  • 安川機器人維修運行中產生全部故障原因分析及解決方案

安川機器人維修運行中產生全部故障原因分析及解決方案

    品牌:安川

    上架時間:2023-12-12 發布者:zyp

    產品描述:安川機器人維修運行中產生全部故障原因分析及解決方案​ 01. 機器人開關是否經常絆倒或者關不上? 原因: 1.開關老化; 2.開關選型不對; 3。泵卡死或電機內部短路; 4.老化線,短路,金屬絲或相太小。 解決辦法: 關閉控制系統的電源,并通過繞組儀表測量電路的三相是否短路或接地。 (注意: 將變頻器的輸出端向下取,以免測試時燒壞變頻器的輸出模塊。) 用手轉動馬達,看是否卡住,如有必要更換開關。 機器人接觸器有噪音?? 原因: 這可能是由于所述接觸面的標題是由不平坦表面與砂或生銹引起的。后果會導致相,*后燒出觸點,開關和反相器的其它部件。 解決辦法: 關掉控制接觸器的負載開關。 如果重復動作后噪音仍未消除,則應拆除手動快速開關接觸器,以平滑電樞或更換新的接觸器。 03.機器人經常跳? 原因: 1.電機過載; 2.選型是否匹配; 3,不老化,如果主線是太小了。 解決方法:

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安川機器人維修運行中產生全部故障原因分析及解決方案


01. 機器人開關是否經常絆倒或者關不上?

 原因:
 1.開關老化;
 2.開關選型不對;
 3。泵卡死或電機內部短路;
 4.老化線,短路,金屬絲或相太小。
 解決辦法:
 關閉控制系統的電源,并通過繞組儀表測量電路的三相是否短路或接地。 (注意: 將變頻器的輸出端向下取,以免測試時燒壞變頻器的輸出模塊。) 用手轉動馬達,看是否卡住,如有必要更換開關。
 機器人接觸器有噪音??
 原因:
 這可能是由于所述接觸面的標題是由不平坦表面與砂或生銹引起的。后果會導致相,*后燒出觸點,開關和反相器的其它部件。
 解決辦法:
 關掉控制接觸器的負載開關。 如果重復動作后噪音仍未消除,則應拆除手動快速開關接觸器,以平滑電樞或更換新的接觸器。

03.機器人經常跳?
 原因:
 1.電機過載;
 2.選型是否匹配;
 3,不老化,如果主線是太小了。
 解決方法:
 查看電機的選型是否與熱繼電器匹配,檢查電機是否正;蛴写爽F象需要更換。 替換匹配的主線。
 機器人接觸器或繼電器吸合異常??
 原因:
 1.線圈零圈斷路;
 2.中繼頭破碎。
 解決方法:
 檢查線路,更換繼電器頭。
 機器人變頻器頻繁報故障??
 原因:
 1.參數設置不正確;
 2.變頻器老化;
 3.水泵過載;
 4.缺相;
 5.線路松動。
 解決方法:
 首先復位變頻器,若有則表明,直到工作被釋放的驅動器無法繼續工作,同樣的故障再次出現很短的時間內。通過記錄在逆變器中,故障排除手動控制產生故障代碼,整個電路被緊固一次,三相電流測量,以查看是否平衡。所述逆變器的三相電源輸入引起的燒傷,老化,或頻率,要被替換的驅動器的需要。
 06. 機器人維護控制器的輸入點是否異;蚬ぷ鞑徽?
 原因:
 。控制器的輸入和輸出點長期頻繁移動,導致控制器內的觸點燒毀。
 2.由于由通過接觸強電流;
 3. 有程序錯誤或者控制器被燒壞了。
 解決方法:
 需要更新控制器的程序通過軟件改變燒毀的輸入輸出點到待機觸電,必要時更換控制器..

07,安川機器人維修不穩定的壓力波動?
 原因:
 1.控制器的參數,不調整;
 2.水泵的效率太低。
 08.機器人系統好壞,不能正常運行??
 原因:
 1.線路的出現松動;
 2.元器件老化。
 安川機器人控制柜維修常見故障及解決方法:
 教師檢查,伺服驅動狀態,檢查線,緊固線,必要時檢查元件更換..
 09、機器人漏油?
 原因:
 1.保養不當;
 2。腐蝕性部件損壞等
 處理方法:
 泄漏檢查位置,引起漏油確認部件。構件可以準確地確定由觀看附圖泄漏。
 10、機器人異響?
 原因及解決辦法:
 如出現異響故障,必須當場診斷客戶..通過仔細檢查和判斷異常噪聲的軸線,排出外界影響因素..檢查*大扭矩,檢查鐵粉等手段判斷異常響聲引起的故障..
 11、機器人抖動?
 診斷過程:
 由于抖動區域和抖動量的不同,抖動的診斷成為難點..
 本診斷:更換放大器,更換馬達,減速機更換單獨排除。
 改進方法: 通過電流、電壓檢測、鐵粉濃度檢測、機器人間隙檢測等方法進行綜合判斷。
 處理方法:
 1。檢查各軸的運轉情況;
 2.驗證所引起的軸的抖動;
 3.確保電氣問題或機械故障讓。
 12.機器人軌跡出錯?
 原因:
 1.軌跡偏處理;
 2.現象機器人機械故障;
 3.底座安裝不穩;
 4. 外模位置偏差;
 5.工件不一致;
 6。焊炬等工具安裝不穩定.
 解決辦法:
 這個故障是軟故障,經過一段時間,以便需要觀測**地確定。
 具體步驟:
 1. 在檢查站做好工作,判斷可能的原因;
 2。(d)逐項處理可能的原因;
 3.找到*終的原因維修。
 13. 機器人墜落(危險) ?
 原因:
 1.保養不當;
 2.腐蝕性磨損;
 3.疲勞磨損。
 解決辦法:
 確認什么狀態下降,下降多少,報警狀態..
 下落狀態:
 伺服行蹤,而不是在伺服下落。
 下落量:
 下降或下降一段時間。
 報警狀態:
 跌落報警,跌落無報警..
 如圖14所示,機器人電氣故障?
 原因:
 它主要是由于電機電流不穩定引起電機輸出轉矩不穩定,造成抖動。
 15.電機電流不穩定?
 主要原因:
 1.電機故障;
 2.放大器故障;
 3.連接電纜故障。
 16、機械故障?
 原因:
 是一個穩定的電動機輸出轉矩,所述機械傳動部件,所述電機負載不穩定抖動的機械故障。
 解決辦法:
 找出減速機齒輪或軸承是否出現故障,然后有針對性地解決。
 伺服跟蹤錯誤報警??
 原因:
 1.通訊→咨詢工作狀態和報警狀態;
 2. 診斷→通過*大扭矩和現場診斷;
 3。維護→制定維護計劃.
 解決辦法:
 1.確保制動打開(聽到剎車開放的聲音);
 2. 檢查油品質量(打開出油口取樣) ;
 3。移除馬達診斷(移除單獨旋轉的馬達).